改善空壓機周邊環境,提高設備運行效率?諝鈮嚎s站周邊氣流不暢通,空壓機、干燥器處于高溫狀態下運行,既浪費能源又不利于設備運行。我們在空壓站房頂新建2個排氣樓,并安裝了低風壓大風量風機,使站內氣流形成良性循環,降低了站內環境溫度。利用鍍鋅鋼板管道,將空壓機吸氣口位置由室內改造到室外進氣樓,使空壓機的吸氣溫度降低了3度9度,空壓機效率可提高1% 3%.
優化空壓機臺組合。將銹蝕的冷卻塔防護網更換為不銹鋼防護網。在進氣口安裝角鋼蓋,提高空壓機的進氣質量。利用廢舊保溫材料,安裝在空壓站水箱側面,降低循環水溫。利用廢舊材料,制作油、空氣過濾器。對冷卻塔更新填料,或進行徹底清洗,并利用舊填料組裝新冷卻塔,提高冷卻塔的冷卻效果。沖洗空壓水箱,安裝水位計、水箱排污閥。紡紗供氣主管由直徑76 mm無縫鋼管更換為DN100鍍鋅鋼管,減少供氣管道阻力損失。
為解決壓縮空氣帶水問題,增置空氣干燥機。把冷卻器移至空壓機間,將風冷式干燥機單獨放置。將空壓機空氣吸氣口進行改造,用鍍鋅鋼板管道將空壓機吸氣口從溫度較高的空壓機間,接到溫度較低的風冷干燥機間,空壓機吸氣口溫度降低3度5度,空壓機效率可提高1% 2% .
安裝小負荷空壓機,使其產氣量與紡部用氣量相匹配,實現了能源的合理配置。細化現場管理。例如進氣樓是空壓機的吸入口,要求清理干凈;室內墻壁重新布置定置線,在每臺空壓機前懸掛指針式狀態指示牌,方便了值班人員的操作。制作空壓機重點部位巡檢目錄、空壓開關機重點檢視點掛圖、空壓巡回檢查路線圖,重新修訂安全操作規程。加大巡回檢查力度,密切關注各生產工序用氣波動。對供氣管道進行了全面沖刷,解決管道內水銹及雜質較多的問題,降低電磁閥的損壞率。更換空壓站干燥效果差的空氣干燥機和泄漏嚴重的電磁閥。安裝空氣流量計,通過對用氣量的計量和考核,強化節約用氣的意識。